11月25日,通浚轮在黄海完成全部海上试验后,平稳返航,靠泊在江苏启东振华船厂的码头。船体停稳后,系泊绳被固定,甲板上灯光还亮着,技术人员在舱口边核对记录表,整艘船的海试数据已经提交检验。
靠港现场没有太多仪式,几辆检修车静静地停在旁边,几组工程师提着设备上下检查。有人在航海图前比对航迹,有人在控制室回放试验录像,手里拿的不是庆祝,而是清单——哪个项目通过,哪个还要再复核。气氛像工作日的交班,认真且有条不紊。看着这些表格和曲线,挺容易感觉到这是一次严格把关,不是简单打了个勾就完事。
这次海试从11月21日出航,持续了五天。试验的安排很密,围绕船舶核心性能设置了三十个大项、九十一个子项,覆盖了推进系统、疏浚挖泥系统、智能控制系统等关键模块。试验中遇到过复杂海况,风浪和洋流都给测试带来挑战,设计方和试验团队按计划逐项展开,实时记录振动、推力、泵流量、管道压差、控制响应等指标。最终这些指标显示,船的表现达到或超过设计要求,许多参数还有富余空间。
细节上,这艘船的动力和疏浚能力是大家关注的重点。船上装了两台9000千瓦的舱内泥泵,输出稳定,长期连续运转中温升和振动都在容忍范围内。现场测得最远排距达12公里,按试验数据,单次疏浚量能把一个标准足球场的高度抬高约五米。用更直白的话说,这船能把泥土从海底挖起后运得很远,也能一次运很多,远运距和大舱容配合得上。
通浚轮是国内自主设计并建造的首艘同级别超大型耙吸挖泥船,舱容等级超过35000立方米,最大舱容为38168立方米。这个容量在亚洲排名第一,世界上也仅次一艘。这样的体量决定了它适合承担大规模的疏浚任务,比如深水航道拓宽、大型港口建造和大规模填海工程。按目前的能力和性能,技术团队认为它基本具备投入正式生产和作业的条件,这是填补国内相关装备空白的一个关键节点。
从更广的背景看,近年来我国海洋工程需求在增加,尤其是需要高舱容、长输距的疏浚装备来支撑港口建设和海岸线治理。过去,类似大型耙吸船主要依赖进口或合资设计,国内在35000立方米以上级别一直是空白。通浚轮的出现,不只是建成了一艘船,更是把受控设计、制造、调试的能力留在国内,意味着后续类似项目可以减少外部依赖。这类装备对“一带一路”沿线的港口和航道工程也有现实作用,能够当下就参与到大型国际合作项目里。
海试过程里有几个关键环节值得细看。推进系统的试验包括满载和偏载下的航速测试、转舵响应、推进效率测算;疏浚系统的测试不只是看泥泵能抽出多少,还要检测抽泥时的泥沙浓度、管道磨损情况以及断续运行时的稳定性;智能控制系统的验证则把多个子系统串联起来,检验自动化策略在复杂环境下的协调性。试验团队用传感器和远程数据采集,把每次试验的曲线和报警记录归档,随后由设计单位与监造方共同审核,这样每一项通过都有据可依。
在恶劣海况下的测试尤其关键。有一轮近海风浪突变,试验团队临时调整测项顺序,把容易受影响的操纵性和稳性测试提前进行,确保在安全前提下完成要求数据。操舵台、系泊设备和排泥管路都经受了实际海况的考验,有几处小范围的调整建议当场写入了修改单,回厂后会安排改进。实际操作人员反映,船的操控手感并不像体量那样笨重,转向响应和稳性控制都较为平顺,这一点对后续精细作业很重要。
造船和试验背后是一个较大的工程链条。设计团队在布置舱室、优化泥泵布局和排管走向时,考虑了维护便捷性和运行安全;建造时的焊缝质量、涂层防蚀处理、密封和舱口结构也都按高标准执行。试验完毕后,检验报告里不仅有性能达标的结论,还有一批细节性的维修和改进意见,目的是让整舰在长期运作中更加可靠、维护成本更低。
厂区里,船舶相关负责人向外界传达的信息很简练:海试指标达标,系统运行稳定,下一步将推进交付和投产手续。媒体和业内人士的反应则有各自侧重,有人关心它能否马上投入一线作业,有人关注同类装备国产化后的推广速度。旁观者多半觉得,这类装备的成熟不是一朝一夕的事,从设计到建造再到试验,每一步都得按标准来,不能急。
看完这些技术参数和现场动作,会有一种务实的感觉。它不像动态展示那样炫目,但每一处数字背后都有检验和校核。工作还在继续,几位工程师在甲板下讨论接下来的维护计划和备件清单,手上的笔记本里列着下一次出航前必须完成的项目。灯光下面,船体铭牌和一些标识很醒目,显示出这是一次被严谨对待的工程推进。
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